激光切割機調高器常見(jiàn)的幾種報警解決方法
面對光纖激光切割機調高器的常見(jiàn)報警,我們需要采取適當的解決方法,以確保設備的正常運行和安全性。
1.警報點(diǎn)動(dòng)靠近板面
如果在離板面很高的位置(高于2~3mm)點(diǎn)動(dòng)時(shí),調高器報警提示”點(diǎn)動(dòng)靠近板面”或切割軟件提示”過(guò)于靠近板面”,請先清潔噴嘴,并在調高器回原點(diǎn)后重新進(jìn)行浮頭標定。
在調高器F3測試界面上下點(diǎn)動(dòng)Z軸并記錄坐標,同時(shí)用尺子測量切割頭實(shí)際運動(dòng)的距離是否與調高器的坐標變化值一致。
2.調高器報警“電容變零””
“電容變0”為當系統無(wú)法正確地測量切割頭電容時(shí),電容值會(huì )變成0
.請將白色射頻線(xiàn)到傳感頭的那頭擰下來(lái),然后再觀(guān)察電容C值,是否有電容值
電容不為0了,此時(shí)調高器一般會(huì )報警本體電容變小,可以斷定問(wèn)題出在切割頭的傳感頭,請重點(diǎn)檢查陶瓷環(huán)銅芯是否短路,如有條件,可以更換整個(gè)傳感頭
電容值仍為0
若此時(shí)調高器上的C值仍為0,則檢查一下射頻線(xiàn)是否為柏楚原裝的射頻線(xiàn)
是原裝的射頻線(xiàn)則進(jìn)行下一步的測試實(shí)驗,
拆掉射頻線(xiàn),用萬(wàn)用表測量射頻線(xiàn)的內芯線(xiàn)和外圈殼體;
測試結果是否如下:內芯線(xiàn)兩頭導通,殼體兩頭導通,內芯線(xiàn)與外殼不導通
3.調高器報警“本體電容變小”
調高器報警本體電容變小報警需要先確認是加工過(guò)程中報警還是停止狀態(tài)報警
加工中出現報警“本體電容變小”
吹氣前后,電容C值變化小于100,說(shuō)明不是氣體引起的報警。
進(jìn)行切割頭對中,確定光路是否正常。
如果激光打到噴嘴上會(huì )引起電容異常變化
吹氣前后電容C值變化過(guò)大
請檢查傳感頭的安裝是否規范
檢查陶瓷體安裝是否規范
檢查噴嘴是否擰緊
如果還是沒(méi)法解決,請聯(lián)系切割頭廠(chǎng)家
4.警報“編碼器/電機無(wú)響應”
編碼器/電機無(wú)響應為調高器發(fā)送運動(dòng)指令,而電機沒(méi)有運動(dòng)
點(diǎn)擊調高器面板的F3按鍵,進(jìn)入F3測試界面
點(diǎn)擊調高器的上下按鍵,觀(guān)察電機是否能夠上下運動(dòng)
不能點(diǎn)動(dòng)則說(shuō)明,調高器發(fā)送了運動(dòng)指令給伺服驅動(dòng)器,但伺服可能出于某些原因不能進(jìn)行運動(dòng),檢查伺服是否支持速度模式,如松下A6的SE和SG系列不支持速度模式
可以點(diǎn)動(dòng)說(shuō)明伺服接受到了系統發(fā)出的運動(dòng)指令,但是沒(méi)有接受到伺服傳輸回來(lái)的編碼器信號,后面排查驅動(dòng)器本身的問(wèn)題。
進(jìn)入伺服監控參數或伺服調試軟件的監控模式,監控編碼器反饋脈沖,上下點(diǎn)動(dòng)或使伺服轉動(dòng),觀(guān)察是否有脈沖變化
通過(guò)及時(shí)的故障排除和有效的解決方案,我們可以確保激光切割機調高器的穩定運行,提高生產(chǎn)效率并確保操作人員的安全。